酸雾防腐涂料解决酸雾风机腐蚀问题
【摘要】某钢丝厂表面处理过程中,加热的硫酸或盐酸以及磷化液具有较强的挥发性和腐蚀性,若不及时排出会给设备和操作人员带来较大的危害。风机系统是钢丝酸洗生产中的通风设备,它对酸洗车间环境的改善起着关键的作用。风机系统自投产以来,使用不到半年,就会发生风机叶轮变形,叶轮防腐玻璃钢腐蚀及脱落,皮带频频更换,风机轴承座钢结构支架断裂及机壳进风口损坏等一系列故障。
关键词酸洗;酸雾风机系统;排风机;离心风机
针对原酸雾风机存在的问题,从以下几个方面对系统进行修复。
1.风机叶轮
对叶轮表面进行整体刷涂KNM22酸雾防腐涂料,提高风机的防腐性能。整体做好动平衡,降低风机的振动。
2.风机机壳
为了便于更换风机叶轮,在机壳轴承座侧,增加可拆卸盖板。盖板使用3mm厚的KNM60耐磨钢板制作,采用2块组装。盖板与机壳,进风口法兰与机壳间均采用不锈钢螺栓连接,连接螺栓采用喷涂KNM1000酸雾防腐涂料,以提高机壳内螺栓头部的防腐性能。
3.排风机的钢结构支架
由于整体更换停机时间长,费用高,决定对原排风机底座支架进行加固处理。即采用KNM60耐磨钢板对重要部位(如轴承座底部)断裂槽钢进行更换,从而提高了整体钢结构支架的强度
4.调整橡胶减振垫的数量及安装位置
KNM橡胶减振垫位于钢结构支架下面,通过减振技术可以知道,减振效果与风机的激振频率,减振器的特性,减振器数量和分布相关。经过实际检测,增加。组减振器,并调整相关位置,使之均匀分布于排风机重心周围。
5.适当降低离心风机的转速。
由于叶轮变形明显,系统阻力大。在满足酸雾正常排出的前提下,降低风机转速约15%,进一步保证了风机的长周期可靠运行。
现场施工图片:
结论:经过2个多月的使用表明,修复后的酸雾风机系统满足酸洗工艺生产的要求。其运行可靠,有效地降低了维修工人的劳动强度,改善了现场操作人员的作业环境,对防止周边设备腐蚀和保证操作检修人员的健康具有积极的意义。
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